上海滬工閥門︻廠(集團)有限公司
一、概述
由於選型計算和實際管網阻力存在誤差,渣漿泵在實際』運行中,流量偏大。為了實現生產平衡♂,需要用出口管路上的閘閥來調節流量,以滿足生產工藝過∏程的要求。閘閥一般只能做開、關截▽止使用,打開程↘度小於 40% 時,才能起來節流的作用,在渣漿管路上做節流使用時,壽命很短。閘閥節流∑時產生汽蝕和回流,在閥體槽和閘板部位形成大量深溝和凹坑,導致閘閥過早失△效,增加了維修成本←,嚴重影響生產系統的穩定運行。
二、分析
當漿液通過閘板與閥體形成的小通道時,過流面積局部收↑縮,流速急劇增加,壓力驟々然下降,瞬間壓力下降到∞汽化壓力後,就會產生氣泡。節流後,升高的壓力壓縮氣泡,迫使☆氣泡破裂,對材料造成破壞。同時,漿液◥通過局部收縮的小斷面後,與管壁脫流,在閘板背面產生低壓區,形成回流。回流漿液夾雜著氣泡和渣漿,在高壓區和低壓區反復↘沖刷,使閘板背面和閥體的槽底部形成嚴重破壞,尤其是閘板兩側與閥體形√成的月牙形尖角處閘板背面最為嚴重。同時,還會產生噪聲和振動。
三、改進
為了提高閘閥的耐磨性,采用了鑲★嵌襯套結構,襯套材料可以是橡膠或耐磨合金。橡ξ膠材料成本低,密封性能好,但耐磨性差,壽命短,維護工作量大,且ζ 更換不方便,工作運行成本高。耐磨合金材料耐磨性能好,比整體鍛造耐磨合金成本低,比橡膠性價比高,襯套可以更換,閥體可以繼續長▓期使用。襯套選用高硬度、耐磨蝕的「高鉻耐磨合金鑄造,其熱處理後硬度達 58~62HRC,耐磨蝕性能良好。
為了降低回流對閘板和閥體槽的沖蝕,在出口▅套中設置隔板。隔板強迫介質形成二次擴散,將大面積的回流控制在隔板以下╲的區域內,減輕了回流對閘板和閥體槽的沖刷。同時減小了壓降,降低了汽蝕發生的可能性。
四、結論
閘閥采用襯套加隔板結№構,能有效分配壓差,避免汽蝕。同時采用高耐磨蝕的』合金材料做襯套,提高了渣漿管路中節流用閘閥的壽命。