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在高壓◥註漿施工中,註漿結束時水泥漿流動阻力很大(一般為 5MPa),液壓系統工作壓力很█高,大量液壓油經旁路流回油箱◣,換向閥處於 0 位。這時,重新啟動,便會出現電︻機、油馬達轉動,而液壓缸∮不運動,發生“死機”。這是設備安全保護裝置√發生作用的結果。必須卸下位於換向閥端蓋中心的堵絲,用鋼筋●棍竄動閥心,再擰好堵絲,才能╳正常作業。實際施工中無淪是註漿終止還是堵管事故,都會發生“死機”。
上述操作既浪費時間和油料,又不方便。於是我們嘗試用液化氣管道♂中的截止閥(氣門開關)替換堵絲,發生“死機”時,轉動截止閥閥心 90°,小孔導通,用 8 號鐵絲(或銅焊條)插入換向▓閥,使其閥心復位,拔出鐵絲,關閉截止閥即可恢復工作。這樣大大簡↘化了操作↘,方便了具體使用。
註漿終㊣止或堵管事故造成註漿中斷時,為防止在泵內或高壓膠管內產生沈積,必須將高壓膠管內漿液排盡,並用←清水沖洗註漿泵和高壓膠管。
傳統方法是卸開高壓膠管接頭直接排空。由於高壓膠管中水泥漿壓力高,噴射和膠管甩動很容易發生傷人事故,也造成場地汙染,影響文明施工。
根據分析,我們認為排空閥能較好地解決這一問題,於是在高壓註漿泵水泥漿出口處增裝了一個帶☆截止閥的三通,發生憋管需要排空時,打開三通上的截止閥(開關閥門)進行泄壓,再摘※卸膠管,避免了直接卸接節頭的各種危險,簡化了操作。
在滄州郵電局工地進行了上述改造,經過前後對比,工人反映良好Ψ 。承接的河北省巨鹿電力局大樓樁基任務,在基坑護坡中采用了★高壓註漿技術,兩種閥門在註漿施工中起到了應有的作用。處理事故時,操作簡便,省時省力,排油泄〓漿位置明確,控制靈活,保證了場地衛生。這與其他施工隊註漿時亂擰亂排,一流一片的情景形成鮮明對比。設備改動不『大,但效果明顯◇,得到業主及監理好評。